本报讯 (通讯员韦万国 田英)近日,选矿厂三选矿车间原矿仓卸矿小车完成升级改造,改造后不仅实现远程操作和高效给矿,还有效避免小车跑偏导致冒矿风险,降低岗位职工劳动强度,消除安全风险隐患。
改造前,原矿仓给矿通过6个矿仓下矿口扇形闸门的开合和移动板式给料机的配合进行给矿。给矿时,需先将卸矿小车移动到对应矿仓下方并定位,然后打开下方扇形闸门给矿。闸门开合和小车的定位都需要一定时间,且小车给矿不稳定,小车固定夹轨器故障多,容易造成设备损伤。同时,日常维护工作量大,维护成本比高。
智能化改造中,三选矿车间通过多次现场调研论证和集思广益,舍弃原来卸矿小车,直接采用6条固定皮带在对应仓位卸矿。每个闸门下方对应固定给矿小皮带,现在每个班次和原来相比,节约两个小时操作时间,极大降低操作难度,有效消除了作业过程中存在的安全隐患。
此次改造进一步降低卸矿设备能耗和故障率,实现人机本质化安全,提高给矿效率,为三选矿车间全年矿量生产任务的完成提供有力保障。